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110kV备自投装置与安稳控制系统的配合

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维普资讯 http://www.cqvip.com 可靠性技术 1 1 0kV备自投装置与安稳控制系统的配合 韩利群 (广东电网公司佛山供电局,广东佛山528200) 、 [摘要]针对ll0kV变电站内进线备自投与安稳的配合技术进行分析和介绍。 关键词ll0kV进线备自投安稳配合 0引言 BZT装置(备自投装置)是电力系统中非常重要的 安全自动装置,在佛山电力系统的110kV变电站,都 配置了110kV BZT装置,常采用进线备投的运行方式 投入,以保证整个变电站的正常供电。 来保证不问断供电,避免大面积停电,给用电部门造 成损失。 根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规 范》,BZT装置应满足以下技术要求_l ]:(1)应保证 在工作电源断开后BZT装置才动作;(2)工作母线和设 备上的电压不论因何原因消失时BZT装置均应动作; (3)BZT装置应保证只动作一次;(4)BZT装置的动作 时间以使负荷的停电时间尽可能短为原则;(5)工作电 源和备用电源同时失去电压时,BZT装置不应起动; (6)当BZT装置动作时,如备用电源或设备投于故障, 圈1 110kY结线圈 BZT装置设计了类似于线路自动重合闸的充电过 程[引,只有在充电完成后才允许自投。 充电条件:①母线三相有压(对于进线备投方式下 BZT装置只引入其中一条母线电压,即一般运行方式 应使其保护加速动作;(7)手动断开工作回路时,BZT 装置不应动作。 随着电力技术的发展,对BZT装置有了更进一步 的要求。 下工作线路所在母线电压),当#2线路电压检查控制 字投入时,进线2线路有压(U)【2); ②1QF、3QF在合位,2QF在分位。 (2)备投方式2,与备投方式1相对称。 目前在广东电网,某些ll0kV变电站内110kV运 2常规BZT装置的动作过程 行线路对侧为广东安稳系统220kV执行站。作为执行 线爪,进 _ , n ㈠T●● ●_J  一站,当主网发生异常情况时,为保证系统的稳定运 行,安稳系统要断开部分110kV线路开关,甩掉一定 的负荷。作为110kV变电站负荷侧,为确保广东安稳 系统220kV执行站切除110kV线路负荷的有效性,当 对侧安稳执行站切本侧负荷时,本侧备自投不应动 作。但是,在安稳装置的接点不能远传至本站、信息 不全的情况下,BZT怎样来区分线路故障跳闸和安稳 切负荷跳闸,作出正确的判断呢?本文将对备用电源 如备投方式1,当充电完成后,母线无压(三线电 压均小于无压起动定值),进线2线路有压,I一无流时 装置就应可靠起动,经延时,跳开进线1开关(1QF), 确认1QF跳开后,合上进线2开关(2QF),恢复变电 站的正常供电。在以上不考虑同安稳配合的情况下, 只要满足进线1工作电源无流、母线无压,BZT装置 就应该可靠动作,合上备用电源进线2,但是如果进线 1工作电源为对侧安稳切负荷,本站BZT装置同样满 足母线无压、进线1无流等相关动作条件,那么, BZT装置将会误动。因此,常规BZT装置无法实现同 安稳装置的配合。 如何与安稳系统进行配合做详细的分析和介绍。 1进线备投方式的介绍 (1)备投方式1,如图1,正常情况下,当进线1运 行,进线2备用,ll0kV母跟ll0kV 2母并列运行, 3 BZT装置与安稳配合的功能 为适用于备用电源进线自投并与安稳系统配合的 情况,必须在技术上进行改进。下面以南瑞继保生产 的RCAS-9651C备自投装置为例来介绍BZT与安稳系统 的配合。 与常规BZT装置相比,此装置增加了以下功能: 即1QF、3QF在合位,2QF在分位。当进线1电源因 故障或其他原因被断开后,进线2备用电源应能自动 收稿日期:2008—05—12 作者简介:韩利群(1981一),主要从事电力系统继电保护和变 电站综合自动化工作。 电工技术l 2008l9期l 1 维普资讯 http://www.cqvip.com

(1)经重合闸过程起动。 当安稳系统切负荷,在对侧跳开本站电源进线 时,备自投不应动作。但是,在安稳装置的接点不能 远传至本站情况下,无法区分线路故障跳闸和安稳切 负荷跳闸,只能考虑根据电源进线发生不对称故障跳 闸后再重合于故障加速跳开整个过程中,本侧母线电 压变化的特点来起动线路备投。 在备投方式1下,当控制字“经重合闸起动”整 为1时,即“经重合闸起动”功能投入,线路备投逻 辑必须经过进线重合闸过程后方能动作,重合闸起动 判断逻辑如图2。 重合 标志 图2重合闸起动逻辑图 图2中U 为进线不对称故障时母线非故障相相 间电压定值,按线整定。 为重合闸起动过程判别的 整定时间,整定原则是进线重合闸时间+合于故障跳 开时间+适当裕度。U 为母线最大相间电压,U 为 母线最小相间电压,U~为母线最大相电压,U~为 母线最小相电压,U 脚为自投无压定值。 进线2重合闸起动标志判断逻辑与进线1重合闸 起动标志相对称。 (2)经电压不平衡起动。 电压不平衡起动:当线路重合闸退出时,只能考 虑根据电源进线发生不对称故障跳闸过程中,本侧母 线电压非故障相与故障相的比值大小来区分是线路故 障跳闸还是安稳切负荷。 同样在自投方式1下,当控制字“经不平衡起 动”整为1时,线路备投逻辑必须经过电压不平衡判 据方能动作,电压不平衡起动判断逻辑如图3。 不 起 志 图3不平衡起动逻辑图 图3中Kbph为电压不平衡的比值, 为进线不对 2}WWW chinaet.net?电工技术 称故障时母线非故障相相间电压定值,按线整定, 为满足电压不平衡判据后,允许备自投起动的时间。 此两项“经重合闸起动”和“经不平衡电压起 动”均由装置内部控制字来控制“投入”或者“退 出”,在二者同时投入的情况下, “进线重合闸起动 标志”和“电压不平衡起动标志”2个条件必须满足其 一,BZT装置方能动作。 4具备与安稳配合功能后BZT的动作过程 (1)备自投经重合闸起动。 ①整定定值控制字中“经重合闸起动”置“1”, 即投入“经重合闸起动”功能,整定定值控制字中 “自投方式1”置“1”,相应软压板状态置“1”, “备自投总投退软压板”状态置1。 ②进线1开关(1QF)、分段开关(3QF)合位,进线 2开关(2QF)分位,加母线三相正常电压(大于“有压 定值”),确认没有外部闭锁自投开入,经备自投充电 延时,面板显示自投方式1充电标志充满,“CD1”置 1(见图4)。 图4 BET动作逻辑图 ③断开母线的一相或两相电压,然后恢复正常电 压,再断开母线三相电压,模拟重合于故障,确认进 线1电流无输入,经延时装置面板上跳闸灯点亮,执 行自投方式1逻辑(见图4)。在做此项功能时,关键是 要模拟线路故障、重合闸、重合闸后加速跳闸,母线 电压从有到无,再到有,然后到无的这个过程。 (2)备自投经不平衡电压起动。 ①整定定值控制字中“经不平衡起动”置“1”, 即投入“经不平衡起动”功能,整定定值控制字中 “自投方式1”置“1”,相应软压板状态置“1”, “备自投总投退软压板”状态置1。 进线1开关(1QF)、分段开关(3QF)合位,进线2开关 (2QF)分位,加母线三相正常电压(大于“有压定值”),确 认没有外部闭锁自投开入,经备自投充电延时,面板显示 自投方式1充电标志充满,“CD1”置1(见图4)。 ②断开母线的一相或两相电压,再断开母线所有 三相电压,模拟线路故障对侧跳闸,确认进线1电流 (下转第5页) 维普资讯 http://www.cqvip.com

电力自动化 有可能存在较多变电站同时调试,建议申请专业APN网 通常一组数据将有1~2s的延时,单实时性这一 络,采用中心APN专线对DTU的方式(图2),既可以实 现一点对多点,通道的稳定性和实时I生也得到较大保障。 点就了GPRS在SCADA系统上的推广应用,但如 作为紧急备用通道或临时调试通道,还是存在一定优 势的。对于自动化数据传输,建议采用IEC-101等问 答式规约,利用规约本身的保障机制避免数据丢失。 4.2其它注意的问题 (1)GPRS DTU不能放置在屏柜内。通常变电站控 制室都有较多的钢筋,本身已对信号有一定屏蔽, GPRS DTU放置于屏柜内,将影响到通信质量,最好 能将天线引到室外。 (2)GPRS DTU天线馈线不能缠绕。GPRS I]r砌原 配的天线有可能较长,使用时须将天线全部拉开,缠绕 图2中心专线对DTU方式 着的天线对信号接收有极大影响。在一次实际应用中, 通道误码率极高,最终发现是天线没有完全延伸所致。 4 GPRS应用存在问题 4.1 GPRS包丢失与数据传输的实时性 由于分组交换连接比电路交换连接要差一些,使 用GPRS会发生一些包丢失现象。由于话音和GPRS 业务无法同时使用相同的网络资源,用于专门提供 GPRS使用的时隙数量越多,能够提供给话音通信的网 5结束语 电力系统实时监控对通信的稳定性、实时性和安 全性都提出了极高要求,建议还是采用专用的电力通 信网络。但对于其它一些实时性和安全性要求稍低, 而且较为分散的电力系统应用,如电能集抄、负荷控 制或者配网自动化系统,GPRS也为一种较适合的选 择。目前,“3G”通信技术已经开始使用,相信随着 应用经验的丰富和“3G”技术的日益开拓,在电力系 统中基于无线网络传输的应用将会更加成熟和广泛。 参考文献 络资源就越少。对用户来说其容量有限GPRS确实对 网络现有的小区容量产生影响,对于不同的用途而言 只有有限的无线资源可供使用。因此,GPRS传输机制 注定其数据有一定延时。 此外,GPRS分组数据是通过不同的方向发送数 据,最终达到相同的目的地,那么数据在通过无线链 路传输的过程中就可能发生一个或几个分组丢失或出 错的情况,从而容易产生时延,而且时延周期不固 定。如果采用中心APN专线对DTU的方式,落地延 时缩短将近一半,传输效果应该有所改善。 (上接第2页) Eli郭上华,刘保玉,等.GPRS技术在配电自动化的应用.继 电器,2005,8 [2]施伟年,凌海宏.GPRS无线DDN系统与应用.电力系统 通信,2004,3 负荷的有效性,以保证电网的安全稳定运行。 以上两种功能通过以母线电压的变化过程成功地 无输入,经延时装置面板上跳闸灯点亮,执行自投方 式1逻辑(见图4)。 把“故障跳闸”和“安稳切负荷”区分开来,从而实 现与安稳系统的配合。同样,如果对侧220kV主变过 负荷自动减载装置动作切除110kV线路负荷,本站 BZT装置也能够通过以上功能作出正确的判断。 只有在线路三相短路故障的情况下, “经重合闸 起动”和“经不平衡电压起动”两个条件都不能满 足,那么这时候BZT装置将无法正确动作,因为发生 的机率甚小,所以目前还没有相应功能的BZT装置。 参考文献 这是在线路重合闸退出的情况下,不能通过重合 闸过程母线电压的变化来判断是不是安稳切负荷,这 时候就要模拟线路故障、跳闸,母线电压从正常到不 平衡,再到失压这个过程,BZT装置就会做出正确的 判断。 5结束语 目前,广东安稳控制系统投用,在110kV变电站 很多常规的BZT装置已经不能满足相关的要求,所以 [1]GB50062-92.电力装置的继电保护和自动装置设计规范[S] [2]DL/T526—2002.静态备用电源自动投入装置技术条件 佛山供电局在2007年上半年,对相关变电站110kV BZT装置进行了程序升级,主要是增加以上介绍的 “经重合闸过程”和“经不平衡电压”两种功能,确 保了广东安稳220kV执行站安稳动作切除ll0kV线路 [S] -I3]任祖怡,窦乘国,许华乔.新型智能备用电源自投装置 EJ].电力系统自动化,2003,27(9):86 ̄87 电工技术f2008f9期f 5 

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