一、电量负荷网损情况:
2008年1-6月份,射阳电网最高负荷为16.168万千瓦(1月24日17:58),与去年同期(17.636万千瓦)相比下降8.9%;
最高月电量0.8443亿千瓦时(1月份),与去年同期(0.82亿千瓦时)相比增长1.9%;
最高日电量285.786万千瓦时(1 月18日),与去年同期(320.315万千瓦时)相比增下降12.1%;
1-6月份供电量4.86亿千瓦时,与去年同比增长0.13%。 上半年110kV线损率0.87,同比下降0.08%;35kV线损率1.70,同比下降0.12%。
分析上半年线损率下降原因及下半年预计:
1、110kV线损率下降增加主要原因为1季度110kV主供线路基本没有计划检修,110kV方式为正常方式,基本没有串供;另外一个主要原因是在春节前后1个多月因振阳变负荷较轻,市调将射阳变调由振阳变主供(因振射线相较110kV海通线、射海线串供射阳变的路径短,线损小)。而随着负荷的上升,3月份市调又将射阳变恢复由射海线供电,4月份起110kV主供线路检修也陆续开展,110kV线损将逐渐增大。而5-6月份因振阳变主变扩建工程,110kV线路被迫多次串供,线损有所增加,因而线损下降不大。
2、35kV线损率下降主要原因,首先是1、2月份基本没有35kV主供线路检修,没有35kV串供;再加上公司对计划检修管理的严格控制, 3月份几条35kV联络线检修都是变电、线路配合工作,没有出现重复停电,相应也减少了串供的损耗。其次,110KV金海变的投运使得黄沙河、盐场等地区过去长距离、多级串供的方式得到了有效缓解,为降低35KV网损起到了很大作用。
但从4月份开始,35kV主要联络线路胜海线、振陈线等陆续进行检修工作,形成多次多级串供;同时因振阳变改造工程,振阳变的35kV出线也被迫多级串供转移负荷,再加上5、6月份几次雷击造成35kV联络线检修被迫串供,因此35kV线损降幅不大。
3、随着振阳变1#主变在6月29日的顺利投运,射阳变正常也由振阳变主供,预计下半年110kV线损将有所下降。
而35KV网络,则由于下半年的新坍变工程,预计35kV胜海线将需要多次停电,势必造成35kV振陈线多级串供,在加上7-9月份受雷击以及台风影响较大,35kV主要联络线可能存在故障串供等,因此,下半年的35kV线损较难预测。
针对射阳电网现状,为降低网损,实现年初制定的降损目标,我们制定了两项措施,拟定了三点建议:
措施:
1、严格控制计划检修,原则上杜绝重复性35kV主设备检修,主设备检修必须变电、线路配合。这样尽可能的确保电网以正常方式运行,减少多级串供造成的损耗。
2、加强主变经济运行与变电所无功调节工作,确保电网时刻处于安全经济运行状态。
建议:
1、加快阜余变升压改造工程进度,尽快解决西部电网因没有110KV电源点造成35KV多级串供问题。(目前,西部地区电网正常方式为胜利桥变串供新坍、海河、阜余;振阳变串供陈洋、四明。即正常方式就是串供,就不谈特殊运行方式了,该地区电网不论从安全角度,还是经济角度,均是我县电网的薄弱环节。)
2、在可能的情况下,考虑安排几个变电所容量比超3:1的主变容量调整,改变这几个变电所主变不能按经济运行点运行的缺陷。
3、进一步加大主网设备巡视消缺和线下清障工作,避免雷雨和大风季节因这些原因造成主网线路跳闸而使电网运行方式由经济运行方式变为特殊运行方式,加大网络损耗。
附:2008、2007年上半年电量、负荷对照表。
项 目 供电量(万千瓦时) 最高日用电量 (万KWH) 数值 时间 数值 最高负荷(MW) 时间 最大值 峰谷差 平均值 平均负荷率(%) 110kV线损率(%) 35kV线损率(%) 57.23 76 0.871 1.71 63.52 74 0.87 1.70 9.9 -2.9 -0.08 -0.12 6月29日 77.76 1月24日 94.84 / 21.9 2007年 4.24 320.315 6月29日 17.636 2008年 4.86 285.786 1 月18日 161.68 增长率% 0.13 -12.1 / -8.9 二、电网运行情况:
1、电网安全情况: ㈠错峰限电情况
1月份因电煤紧张,根据上级调度要求在1月25日晚17:42-18:45分别对35kV振陈线、新农线、特兴线、以及10kV水泥线进行短时间拉闸限电,损失电量约8000kWh。
㈡电网异常情况
2008年1—6月份射阳电网累计发生电网异常情况202次,其中一般异常171起,重大异常31起(变电,线路主设备以及造成重要用户停电的配网异常统计为重大异常);其中送网线路1条次,变电设备20起,通信设备2起,城网设备9起,农网设备160起,用户
设备10起。
跳闸累计139条次(重合不成功36条次),其中35kV送网线路1条次,10kV城网线路跳闸5条次,农网线路跳闸121条次,用户35kV专线1条次、10kV专线11条次。其中跳闸未查明原因累计36条次,送网0次,城网1次,农网32次,用户线路3次。
㈢电网安全薄弱环节
⑴农网跳闸高居不下,受外力鸟害以及树木碰线等影响较大,对设备正常运行影响较大,建议相关单位要采取一些技术措施解决此问题。
⑵变电设备异常次数偏多,变电设备故障检修多为10kV开关分合闸线圈烧坏。
⑶西部35KV主网架薄弱,一有风吹草动就有可能拉闸限电;部分变电所主变容量比超过3:1,给负荷正常切换造成一定的困难。
2、电网检修情况:
2008年1—6月份共计完成检修346次,计划完成率80%,非计划临检38次,临检率11%(另外故障临检77次,未统计在非计划临检率内,故障临检率22%,总临检率33%)。其中变电工区计划完成率96%,非计划临检率2%,故障临检率16%;线路工区(含城网)计划完成率79%,非计划临检率22%,故障临检率9%;农网线路计划完成率70%,非计划临检率13%,故障临检率34%;由于今年以来不断加强和规范设备检修的管理与平衡工作,今年非计划临检率比去年同期有大幅度下降,但检修计划完成率还有待提高,有关设备主人应避免随意上报月度检修计划。
调度通信中心
2008-7-16
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