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影响麦汁沉淀效果的因素分析

来源:星星旅游
康迪,消毒专家 总机:(Y ̄.3178680、3164147传真:3178661 m ・ ∞ 50 ・ 康迪日用化工有限公司 10 O8 交流 ‘毛H暑译 亲H _ 目前许多啤酒厂使用高浓酿造后稀释_T艺。 我公司技改后的新设备在生产1 1度、12度麦汁时 麦汁沉淀效果基本正常,发酵也正常;而生产l4 度麦汁时沉淀效果不理想,尤其是09年3月开始 生产高浓麦汁后,车间反映麦汁沉淀效果差,沉淀 3)设备系统密封不好,吸入空气会使热凝固 物堆积不紧密,发酵反映麦汁到发酵的视镜中混 渣占80%左右,发酵罐排渣量大,影响酵母回收, 酵母泥颜色发黄褐色,滤酒困难,酒损偏高;另外 减量大,清酒和成品苦味值均下降。虽然糖化提 物漂浮:经检查沉淀系统无泄漏和吸人空气现象。 4)泵入沉淀槽速度低,沉淀效果差:经计算原 流速为4.4米/秒,将人口缩小提高流速到6.4米/ 秒和lO米/秒,沉淀效果仍不理想。 5)沉淀槽负荷太大,经查阅资料,我公司基本 故此不是主要影响因素。 浊物较多,麦汁满罐时从锥罐取样阀取出样品残 在设计能力范围内,A厂和B厂也生产高浓麦汁, 6)主要原料的影响:经对比两家麦芽厂的麦 7)澄清剂的影响:对比试验了不同厂家卡拉 验了卡拉胶对沉淀的影响,见(表2)。 表2澄清剂对麦汁的影响 编 澄清剂浓 透光率 浊度 热凝固 冷凝固 号 度(mg/L) 600nm (90/25) 物(mL) 物(mL) 1 2 3 4 O 20 30 40 63.O5 6.53 1.64 l2 86.97 3.64 O.72 l2 877O 3.74 0-83 12 .从检测指标看糖化苦味值正常,而发酵苦味值衰 芽指标差异不大。 高了酒花添加量5kg/锅,酒花ot一酸基本正常,但 胶和不同添加量,对沉淀槽效果基本无影响。试 发酵苦味值依然偏低。以上问题严重影响了公司 的正常生产和消耗,为此成立了专题攻关小组。 1影响麦汁沉淀和发酵的主要因素和改进措施 清亮度 1)人员操作差异的影响:对比各班不同操作 人员的麦汁沉淀效果稍有不同,但总体上都不尽 1O 微失光,有大量 悬浮物 人意,发酵阶段都存在酵母沉降问题;借鉴其他公 司经验采用专人排酵母,发酵情况略有好转,但问 题依然存在。 2)沉淀槽沉淀效果不好。经了解与我公司同 l5 清亮 清亮,但絮状物 20 沉降效果不理想 15 清亮 86.93 3.77 O.72 l2 属一家设备厂家设计的另外两家沉淀效果均正 常,三家沉淀槽参数对比见(表1),差异不大。故 8)麦汁粘度对沉降的影响:询问其它兄弟公 司,未发现此问题,故认为粘度不是主要因素。 9)金属离子含量高低的影响:进行了提高 首先不考虑沉淀槽设计因素,而从影响沉淀的其 他方面查找原因。 表1三家沉淀槽参数对比 参数对比 全容积,m 哈密厂 50 A厂 72 B厂 85 50%加锌量和不加锌的试验,结果对酵母沉降影 响很小,另外通过调整麦汁中钙离子含量,酵母沉 降未得到明显好转。见(表3)。 表3加锌对酵母沉降的影响 公司 A公司 B公司 C公司 有效容积,m 直径/mm 37 4600 54 56oo 66 540O 加锌量 O.8 0.8 l 酵母稠度 50—6O 65 60 筒体高度,m 麦汁泵流量,m 3.0 l80 3.O 250 3.0 3o0 麦汁管径变'f.P_,/mm 麦汁进口高度 (距底部)/ram DN150变为5O (椭圆) 350 DN2oo DN2o0 变为100 变为10( 500 300 D公司 E公司 F公司 0 0 0.8 65 60 60 沉淀效果 热凝固物在底部全 形成小丘状, 效果 面铺开,中部几乎没 槽边约lm范 尚佳 有形成小丘状。 围无沉淀物 哈密公司 1.4 40-50 收稿日期:2010—04—20 f I±毫 I∞9口0i茜坛l-* I 寨htpJ ̄ ktmc b/c.nE-m ad:konO'/O l ∞ 10.;俞08 交康迪13用化工有限公司 ・ 51 ・ 为了美观 10)沉淀槽出El流速太快:经试验最后5分钟 技改时根据其他公司的传统设计经验,起流速下降50%,沉淀效果无影响,进人发酵罐的 和防止絮凝物被撞击,我公司没有安装沉淀槽内 截麦汁入口管。我们在沉淀槽内增加DN80管 凝固物数量变化不大。 一11)麦汁过滤的影响:过滤麦汁不清亮,过多 道,观察沉淀效果,没有变化,又将管路长度增加 8m,仍然没有变化,又在厂家定做了一截入 颗粒物质进入煮沸锅和沉淀槽,通过跟踪相邻锅 到0.次不同浊度的麦汁,对沉淀槽效果无明显变化。 口管,按入口切线方向安装后沉淀效果有一点变  12)煮沸效果的影响:分析近几个月煮沸相关 化,但变化不明显。通过查阅大量资料及向总公司和其他公司技 数据,满锅量、蒸汽压力、煮沸时间、煮沸强度均差异 不大,从煮沸后麦汁指标和絮凝效果看也差异不大。 术人员咨询,再次请设备厂家给予技术支持,发现 13)沉淀槽静置时间长短的影响:进行25分 过去的沉淀槽比较注重切线方向进入和较高线速 钟、30分钟、35分钟的沉淀试验,效果差异不大。 界振动等因素。 度的概念,而事实上切线方向进入旋涡槽会由于 了槽内液体的流动;而过高的线速度不仅易将已 14)P1"界振动等干扰沉淀:经逐一排查,无外 槽壁的摩擦损失导致贴近槽壁部分的液体流干扰 15)微生物问题影响酵母性能:经检测近几个 经凝固的蛋白质打碎,而且会在槽内形成局部湍 流,影响颗粒物质旋涡沉降。因此,新型的旋涡 月微生物一直正常,故此问题也不存在。 16)发酵过程影响酵母沉降:通过对发酵过程 槽送入管道的初速度不宜过高,而管道口易呈一 监控和调整充氧时间、酵母添加量、排渣频次等工 定的夹角以减少槽壁的摩擦损失。要求麦汁在尽 作,酵母沉降未出现明显变化。 经过以上工作仍然没有彻底解决麦汁沉淀效 放到沉淀槽设备本身。经分析,我们的沉淀槽设 备可能存在以下缺陷: 可能短的时间内送完,以形成较强的旋转推力。 厂家第二次制作了新的人口管,同时改变了 圆台型管路,沉淀效果逐渐好转。 2改造后效果 果差和发酵酵母沉降问题,我们开始将工作重点 原来的切线安装,而是与切线方向呈一定角度的 1)径高比不合适,影响回旋效果:经测量,我 公司沉淀槽高径比接近1:2,排除径高比的问题; 经最后一次改造,沉淀效果与兄弟公司基本 相同,发酵过程排渣量明显减少,由改造前每8小 2)人口高低位置不对,影响回旋效果:经查 时排一次渣变为24小时排一次,排渣量减少到原 阅一些资料,老式沉淀槽入口设计为液位高度的 来的1/5左右,发酵液苦味值明显升高,糖化苦味 1/3~2/5(距沉淀槽底部),新设计沉淀槽人口为液 值由原来的控制上限变为控制中下限,酵母颜色 位高度的1/6左右,我公司沉淀槽符合目前流行 变白,死亡率下降,酵母泥稠度上升为55%一60%, 设计,排除入口位置问题; 滤酒正常,酒损大幅度下降。 3)变径不对,影响回旋速度:经过DN150变 粗略计算了一下成本,改造后节约酒花 0.1kg/kL,酒损降低1%。 在解决沉淀效果和影响发酵问题方面,由于 为DN120,DN100、DN80,效果差异不大; 4)弯头太多,将热凝固物打碎:现场检查管路 3结束语 共有3个直角弯头,在设计考虑的范围之内; 5)入口形状不合适,影响回旋效果:原入口形 状为厂家设计,我公司将人口改为半圆形、椭圆 老式设备理论已经固化在我们的脑海中,我们走 了一些弯路,最终通过厂家第二次改造,沉淀槽沉 淀效果明显好转。这说明,科技的发展是永不止 步的,只有创新,才能适应新的形势。 形、方形,包括延长人口长度,沉淀效果仍不理想。 在大家一筹莫展时,设备厂家提醒我们当时 (上接第49页) [6]李风云.((NBB培养基在啤酒中的应用》啤酒科技, 2003,12 科技,2003,9 [8]李凌云.《膜过滤器在微检中的应用》啤酒科技,2004,2 [9]张国权.《微生物检测有效性的保证要点》啤酒科技, 2008,6 [7]韩磊.《配置实验室培养基时应注意的几个问题》啤酒 

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