2010年O6月 吉 林 电 力 Jilin Electric Power Jun.2010 Vo1.38 No.3(Ser.NO.208) 第38卷 第3期(总第208期) DG 5 1 0—2 1 0型给水泵增装液力偶合器实现变速调节 Fulfillment of Speed Change Adjustment by Additional Installation of DG510—210 Water Feed Pump Hydraulic Coupling Adjust of Speed Change 燕德国 ,王瑞甄 (1.大唐辽源发电厂,吉林 辽源 136200;2.白山市江源区社会保险局,吉林 白山 134300) 摘 要:针对大唐辽源发电厂2台丌r一90/120—130/10一I型汽轮机组匹配的3台DG510—210型给水泵采用定速运 行,使机组的自动化水平及运行可靠性大大降低,电动机的装置容量富裕较多,降低了机组的经济性问题,增加液 力偶合器,实现了给水泵的变速运行。供暖期间2台泵调速运行每小时可节约电量299.289 6 kW・h,供暖期可节 约资金344 784元。 关键词:给水泵;变速调节;液力偶合器 中图分类号:TK223.52 文献标志码:B 文章编号:1009—5306(2010)03—0048—02 火力发电厂锅炉给水泵在发电厂辅机设备中 速的自动调整,使机组的自动化水平及运行可靠性 大大降低,电动机的额定容量富裕较多,在增加厂用 电的同时,也降低了机组的经济性,为此相继在 2002年和2003年进行变速调节改造。 耗功较多。给水系统运行的经济性及可靠性与流量 调节方式有直接的关系,目前高速给水泵均采用变 速调节。大唐辽源发电厂的2台俄罗斯IlP一90/120— 130/10一I型汽轮机组匹配的锅炉给水泵型号为 DG510-210型,设计安装时采用定速运行,未考虑 变速调节,导致机组运行时给水泵耗功比重较大。为 了提高机组运行的经济性和可靠性,对1、2号给水 2 变速改造 目前变速给水泵运行时采用的调节方式一般为 2种,一种为调节阀控制流量,变速调节机构调整调 泵实施了技术改造,实现了变速调节,提高了机组的 自动化水平和泵组运行的稳定性。 节阀前后压差为一定值;另一种为调节阀保持固定 开度或取消调节阀,直接通过变速调节机构,调整其 流量。从新安装机组的调节方式看,已趋向取消调节 阀,直接通过变速调节机构调节给水流量,显然这种 方式的经济性更好。 通过对大唐辽源发电厂1、2号给水泵进行技术 1 设备现状 随着汽轮机单机容量的增加,汽轮机蒸汽参数 也不断提高,导致给水泵耗功占主机功率的份额也 急剧增加,大唐辽源发电厂2台Ⅱr一9o/120一l30/ 10一I型汽轮机组匹配的3台DG510-210型给水 改造,增装了YOTFC620/3OOO型液力偶合器,实现 了给水泵的变速运行。液力偶合器泵轮是和电动机 轴连接的主动轴上的工作轮,其作用是将输入的机 械功转换为工作液体的动能,即相当于离心泵的叶 泵,运行方式为母管制,给水泵参数:扬程2 267 m; 转速2 998 r/min;进口压力0.693 MPa;进水温度 158 C;泵效率 ≥8O ;泵最小流量Q 一130 t/h; 汽蚀余量8 m。给水泵配备YK4250—2/1430型电动 机,额定功率4 250 kW;额定电压6 kV;额定电流 轮,故称为泵轮,涡轮的作用是将工作液体的动能还 原为机械功,并通过被动轴驱动负载,DG510—210 型给水泵安装液力偶合器后,可实现无级变速,通过 470 A;转速2 991 r/min。给水泵采用定速运行,在 机组正常运行、负荷变化和启停过程中不能进行转 收稿日期:2009—12-31 改变勺管的位置来改变涡轮的转速,使泵的运行特 性发生改变,使泵组在较高的效率下运行,以满足锅 作者简介:燕德国(1973一),男,工程师,从事火电厂汽轮机检修工作。 ・48・ 2010年O6月 Jun.2010 第38卷 第3期(总第208期) Vo1.38 No.3(Ser.No.208) 炉点火工况的要求。锅炉点火时要求给水流量较小, 辽源发电厂1号给水泵实施技术改造后,经济 定速泵用节流降压来实现,调节阀前后压差可达 效益显著,2号给水泵改造完成后,对2台运行的调 10 MPa以上,节流损失巨大,且对调节阀的冲刷严 速泵(1、2号给水泵)进行了双泵降压力变速运行调 重,降低调节阀的使用寿命,对安全生产构成极大的 试。给水主调门前后压差规定不小于1.96 MPa,所 威胁。增装液力偶合器后,只需降低输出转速即可满 以当1号给水泵就地勺管开度达70 ,2号给水泵 足要求,既经济又安全,可空载启动且离合方便,使 就地勺管开度达8O%时,母管压力为18.58 MPa, 电动机不需要有较大的富裕量,也使厂用母线减少 给水主调节门前后压差为1.86 MPa,接近规定值, 启动时的受冲击时间,同时可隔离振动,因偶合器泵 给水压力不能再降低,否则将不能满足设备正常运 轮和涡轮间的扭矩是通过液体传递的,是柔性连接, 行的需要。所以当冬季供暖期2台调速泵降压力运 所以主动轴和从动轴产生的振动不可能相互传递; 行期间,与定速运行相比,1号给水泵电流由400 A 可实现过载保护,由于偶合器是柔性传动,工作时有 降低到370 A,2号泵由386 A降低到380 A,累计 滑差,当从动轴上的阻力扭矩徒然增加时,滑差增 降低36 A,2台泵调速运行期间每小时可节约电量 大,甚至制动,但原动机仍然继续运转而不致受损, 299.3 kW・h,按0.30元/(kW・h)计算,每天可 因此液力偶合器可保护系统免受动力过载的冲击。 节约资金2 154.9元,供暖期按160天计算,2台调 实施技术改造后,系统的自动化水平有所提高,安全 速泵降压运行可节约资金约34万元。 稳定性更强,节能效果更加明显。 1号给水泵实施技术改造,加装了液力偶合器 4结束语 后由于受运行方式的限制,当2台机组均投入运行 时,1号给水泵保持定速运行,只有当1台机组运行 1、2号给水泵经过安装液力偶合器技术改造 时,方能实现1号给水泵的变速调节。 后,运行良好并取得一定经济效益。 a.使用液力偶合器后,给水泵可在较小的转速 3 改造效果 比下启动,启动转矩较小,电动机的额定容量不必过 大,避免大马拉小车的现象。 2003年5月,1号汽轮机组运行(2号机组备 b.正常运行中使用液力偶合器调节给水流量, 用),对改造后的1号给水泵进行了变速调试。保证 与传统方式相比无节流损失。 锅炉正常运行,给水调节门开度9O 。用液力偶合 C.虽然低转速比时,液力偶合器有一定的功率 器勺管调整,保证锅炉汽包水位正常,给水压力由 损耗,其最大损耗在转速比为2/3工况时,且功率损 21.12 MPa降至15.33 MPa,母管压力15.6 MPa, 耗值不超过其传递功率的15 。 勺管就地指示开度为59 ,锅炉稳定运行,且能保 d.减少了给水对管路、阀门的冲刷,延长其使用 证给水压力在15~16 MPa之间自动调整。每天节 寿命。 约厂用电约1.5×10 kW・h。按0.30元/kw・h 计算,每天节约资金约4 500元,单台调速泵运行按 (编辑郝竹筠) 每年200天计算,一年节约资金90万元。 、 、 电力科技论文中常见的错用为关键词的标志词 电力科技论文中常见“分析”“应用”“措施”等标志词,这些标志词由于缺乏对论文主题的专指性,只是泛 指,起不到关键词应有的标引和检索作用,所以在选取关键词时一定要注意避免使用这些标志词,其他如:处 理、对策、方法、改进、改造、建议、探讨、问题、研究、影响、原因。 (本刊编辑部) ・49・